日前,隨著大連中遠海運重工承修的“大明湖”輪4艙左貨油艙甲板正式具備交驗條件,歷時40天的全船接近2000噸“主甲板升級換新”的核心工程順利完工。其工期較計劃提前5天,進入完工交付前的收尾調試工程,“大明湖”輪修理工程駛入最后沖刺的“快車道”。
“大明湖”輪
“大明湖”輪是大連中遠海運油運旗下的一條15.9萬噸級的油輪,船長274.7米,船寬48米,核心修理工程為全船近四分之三的主甲板及甲板縱骨換新,更換面積達8000平方米,重量接近2000噸。從10月12日開始舊甲板割除,到 11月20日具備完工報驗條件,在40天時間里,項目組成員攻堅克難,實現了新突破。
強化生產技術準備,為生產推進保駕護航
“大明湖”輪進廠前,修船系統精心組織,主動作為,按照船舶進廠前策劃和生產準備管理要求,多次組織策劃修理方案,充分辨識難點、風險點,細化控制方案。在船舶進廠前完成人力策劃、技術交底、艙室通風策劃、設備擺放方案等十多項專項策劃。
精誠合作共同發力,圓滿完成生產任務
自9月28日“大明湖”輪進廠之日起,“大明湖”就迎來了生產高潮。各部門“目標一致、齊心協力”,各項生產工作層次分明、緊張有序。全船的每一個生產活動,都是按照精心的策劃完成的。在各部門的共同努力下,單船僅用不到10天時間完成了甲板分段拆除前的準備工作,為船體車間拆除及搭載甲板分段的主線工程打通了綠色通道。質量控制方面,在4期甲板整體帶框架、縱骨同步換新工程施工期間,為防止切割導致的船中結構中拱變形,單船在3、4、5左右邊水艙打壓載水1.7萬噸,減少中拱值,進行反變形控制。整體結構電焊后,對甲板的精度測量,滿足整體管控要求。
突破人力資源制約,保證生產節奏平穩
面對同期在廠項目鋼結構工程密集,人力需求集中問題。項目總管小組通過準確、細致測算,準確把握鋼結構人力需求,同時強化過程管理,即加強各級生產管理人員現場檢查,及時指導和協調解決現場遇到的問題。通過精確人力測算、科學激勵政策、規范過程管理,有效保證修船系統突破人力資源制約,保證了生產節奏平穩。
“大明湖”輪40天內完成常規修理船舶接近2000噸鋼結構施工,船東對施工質量和進度給予了高度評價,形容“船上每天都有大變化“。彰顯了大連中遠海運重工雄厚的船舶修理、改裝實力,為單船完工交付奠定了堅實基礎。