3月7日,振華重工為2500噸坐底式風(fēng)電安裝平臺項目而定制的新型齒條在南通傳動公司3000噸大推力試驗臺上進(jìn)行單齒強度試驗和焊縫強度試驗。
為改進(jìn)傳統(tǒng)自升式平臺升降系統(tǒng)的齒條磨損嚴(yán)重問題,本項目對齒條進(jìn)行了全新設(shè)計,采用突破傳統(tǒng)設(shè)計的幾何參數(shù)和材料,更新熱處理工藝,提高表面硬度,極大的提高了齒條耐磨性和使用壽命。同時改進(jìn)齒條、夾板與樁腿的焊接工藝,使其在滿足強度要求的前提下,最大化的減小焊接成本和工作量。
當(dāng)日共做了兩組試驗:1、新型齒條單齒的承載能力測試試驗,利用3000噸油缸對齒條齒頂位置施加載荷,測試齒根部分的應(yīng)力變化,分析齒條內(nèi)部變形情況,驗證了新的齒條設(shè)計能夠滿足強度要求;2、焊縫強度試驗,利用特殊工裝,對齒條焊接組件施加了不同載荷的推力,觀察齒條夾板焊縫的受力情況,同樣驗證了改進(jìn)后焊縫的可靠性。兩組試驗取得圓滿成功,試驗結(jié)果大大超過預(yù)期。
本次試驗的另一特色是通過集成化的控制系統(tǒng),實現(xiàn)了多角度的可視化監(jiān)控,讓操作人員能夠更加便捷、清晰的觀看現(xiàn)場情況,確保了測試的可靠性和安全性。
實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。對于2500噸風(fēng)電安裝平臺項目的諸多創(chuàng)新,通過試驗來驗證設(shè)計的可行性和產(chǎn)品可靠性,有助于從設(shè)計源頭控制成本和風(fēng)險。本次試驗,圓滿證明了齒條的改進(jìn)完全滿足強度要求,為項目的推進(jìn)起到了積極作用。