近兩年,艙蓋部的生產訂單以吊離式艙蓋為主,包括南北川崎20000TEU集裝箱船、揚州中遠海運重工13500TEU集裝箱船等項目,2019年的艙蓋類型則主要為折疊式和側移式,全年需要制作逾50套。2019年公司生產線表預設一季度艙蓋完成產量5990噸,截止3月25日,艙蓋部一季度實際完成物量5731噸,盡管與目標還有200多噸的差距,但這已經是近幾年的最高一季度產量。
一季度的施工隊人員到崗率一直是行業難題,一季度的產量是全年最不受控的。今年,公司及時出臺了春節前后穩定員工隊伍方案,為公司保產量打下了基礎。回顧一季度生產工作,艙蓋部總結了幾點有效做法,并將在后續生產中加以鞏固運用。
一、精細謀劃,提高胎位利用率
一季度艙蓋訂單涵蓋了三種類型,其中折疊式3套,側移式3套,吊離式3套,艙蓋類型的反復更迭打亂了車間胎位布局。艙蓋部首先嚴格控制3套側移式艙蓋的制作周期,保證日均3個艙蓋的“流量”,從而確保月度產量。側移式艙蓋寬8米,胎架寬度14米,在鋪設側移式艙蓋期間,充分利用胎架局部的空余,進行折疊式艙蓋封箱體底板的鋪設制作。通過底板先行制作、穿插制作的方式,在側移式NE265/278項目制作期間,將后續開工的DE056/DE057/NE290艙蓋底板全部制作完畢,有效保證了折疊式艙蓋制作提速并穩步達成周間物量,從而保證月度總產量。
二、自我加壓,保證中班產量
艙蓋部對組裝班組進行班次調整優化,增加中班工作量,強化中班管理,折疊式/側移式艙蓋結構當日必須完成焊前工作,原先由第二天白班進行的焊接作業轉為結構制作當日的中班完成。深夜11:30至12:00結構焊接完成,吊裝翻身并進行頂板埋弧焊,次日對艙蓋進行反變形,再翻轉回胎進行箱體報驗,封底板作業。原先折疊式8天的組裝周期縮短為6天,側移式7天的制作周期縮短為5天,這一生產流程的達成有效降低了生產成本,對各訂單的完工交付起到了積極作用。
三、積極開展KPS改善活動,向改善要效益
現場的改善無處不在,關鍵在于能否發現并有效實施,這需要管理者以及員工善于打破固化思維,用革新的眼光看待問題。在DE053艙蓋底板加強扁鐵的焊接中,有一根長約3米的扁鐵(單船有140根)由于太靠近邊緣無法放置焊接小車而普遍使用手工焊焊接,通過改裝焊接臺車,制作延伸臂,使焊槍與小車分開在構件兩邊,避開寬度限制,從而實現臺車自動焊,提高了焊接效率,且成型美觀。2019年還有約30套艙蓋可推廣使用,改善效益可觀。再如,經總結CH1428艙蓋制作經驗,生產、工藝部門一同研討優化CH1429中蓋頂板余量施放工藝,實現了合口余量在合攏后一次性完成修割,大大減少二次修割工時,顯著提高了生產效率。
四、做好危險源辨識,夯實安全穩定基礎
為保證生產平穩有序,艙蓋部堅持嚴守安全底線。在持續強化隱患排查、安全確認機制的基礎上,全面推行“每日晨會安全交底”,由員工自身發起作業過程危險源辨識,熟知作業安全風險點,并在作業前做好STOP-5秒確認。安全員在現場對違規操作行為發現一起教育一起,現場輔導、現場示范、現場整改,第一時間消除安全隱患。安全態勢的穩定,促進了產量穩增長。
五、充分發揮黨員先鋒模范作用,吹響沖鋒號角
DE063艙蓋開工時通過計劃編排顯示完工日期將滯后,而大連川崎的船期已經確定,保交付的壓力全部集中在了艙蓋主結構制作。部門長召開動員會,鼓勵大家,并制定了具體到每個小時的組裝作業詳細生產計劃。班組實時跟蹤,確保不在任何一個工序脫節,不讓任何一個人掉隊。
壓載艙HC3的制作尤為繁瑣,不僅比其他艙多了12個超大限位塊,而且在合攏階段還需要繪制直升機停機坪。留給班組制作的時間僅有5天,總裝裝配班組領取了這個艙的制作任務。按照以往HC3艙7天的常規生產周期來看,這似乎是不可能完成的任務,此時身為共產黨員的班組骨干挺了出來,沈建寶、姚國均帶頭“吹響沖鋒號角”,發揚共產黨人艱苦奮斗、善于攻堅克難的精神,干在前,做表率;生產總管龔春捷大膽采用先折疊后二次上胎報完工的制作方式,巧妙避開了周末船東不來公司檢驗的問題,并確保了艙蓋周一順利通過報驗進入涂裝車間噴砂。最終,DE063如期裝船發往大連。
2019年一季度已經過去,艙蓋部將繼續努力“學川崎,促提升”,全力施行精益生產,保持工作激情和斗志,維持生產強度。對于“虧欠”的產量,艙蓋部有信心在后續的生產中彌補,也將上下齊心,力保完成全年生產計劃。