6月25日,仲夏端午五月初五日清晨,揚子江船業新揚子造船2#船塢內,一艘超大型集裝船緩緩駛入長江。
繼4月25日揚子鑫福建造的第一批次12690TEU集裝箱船出塢后,時隔2個月揚子江船業集團建造史上最大箱位集裝箱船,為COSTMARE船東建造的第二批次12690TEU集裝箱船,在新揚子造船2#船塢順利出塢。
該批次12690TEU集裝箱船從年初春節前一周入塢以來,與揚子鑫福首批次船一樣,經歷了新冠肺炎疫情對生產的阻斷,節后復工返崗率底,船東返廠慢,前期階段生產受到嚴重沖擊。進入6月份以來,更是“梅姑娘”時時在線,給外場的工作帶來了極大的挑戰。
新揚子2#船塢第一次建造如此巨大的箱船,面臨總組場地資源受限、塢底承載力低等客觀因素影響。新揚子造船全體員工在公司領導和生產管理部領導的帶領下,精心做好前期策劃,根據設定的出塢完整性目標,編制了詳細的串聯每個工序的模板計劃,對場地資源進行了極限定制。突破了復工后,新揚子5條生產線勞動力都缺的短板,變短板為活板,對新揚子的勞動力資源進行了階段性的統籌調配,戰高溫、斗梅雨,夜以繼日,攻堅克難,確保了既定的生產節點不脫節。
在整個生產過程中,各個車間緊緊圍繞生產管理部,穩抓生產大節點,抱團作戰。自復工后,用時15天實現尾部成型,用時40天實現軸線照光和環氧澆筑完工,并在對外拉線前完成生活區總段合攏吊裝,用時50天主船體吊裝成型,主機五大段吊裝復裝到煙囪吊裝用時15天,煙囪吊裝到合攏完工用時7天,最后一批綁扎橋1-8橋合攏吊裝到完工用時7天,匹配的艙蓋配裝和附件同步完工。
針對總組場地資源受限的影響,生產管理部聯合船臺船塢車間、甲裝車間、技術中心,勇于創新,從生活區環段劃切成兩個批次總組,既保證了總組場地的極限利用,又實現了生活區首批吊裝,給內裝提供了充足的周期??紤]到橫倉壁總組占地資源多,綁扎橋總組無場地的困境,創新性地調整了塢內船墩位位置,塢底尾封板至塢墻預留位置確保了同時8座綁扎橋同步總組,連續翻批3次完美匹配塢內合攏搭載,生活區向前的塢底墩位位置確保在總段進塢合攏前連續完成10道橫倉壁的總組和翻批,確保了主船體的連續搭載成型。
在12690TEU大型集裝箱船的建造過程中,每天有上百條的報驗項目,調試修改意見密集下發和集中處理,揚子鑫福建造的前序船為該批次船建造提供經驗借鑒。揚子江船業集團三大造船子公司通力協作,質量管理部、技術中心、經營部門和各橫向車間部門擰成一股繩,及時有效地溝通和協助,船東、船檢們,無論晴天、雨天、白天、夜晚、工作日、節假日時時在線支撐和支持。各方排除萬難,堅持不懈,最終確保該批次12690TEU用更短的周期,最好的出塢完整性呈現。