為全面降低成本,提升效能,威海金陵將原委外采購的電舾裝件馬腳及貫穿件轉為自制,按生產計劃要求制作、配送,目前已制作馬腳和貫穿件約16噸。
威海金陵通過詳細策劃,對種類繁多的電舾件進行簡化分類,形成標準化的專業生產流程。因貫穿件板材彎制需模具進行操作,模具制作復雜,舾裝部成立攻關小組,負責圖紙的繪制、機加工制作到胎具調試。他們在滿足技術要求的前提下,選材規格簡化,有效減少物資配套難度,縮短采購周期,降低材料管理成本;同時精簡非標舾裝件結構、形式和規格,向標準舾裝件轉化,縮短制作周期,降低制作難度,實現批量生產。通過反復驗證,用4套模具就可滿足生產中各種型號的貫穿件制作,而且可讓電舾裝件預制投產提前1個月的時間。
隨著制作流程的優化和工人實操熟練度的提升,后續月產電舾裝件預計在13噸左右,能同時滿足W0270、W0271船的小組和分段物料需求。
隨著制作流程的優化和工人實操熟練度的提升,后續月產電舾裝件預計在13噸左右,能同時滿足W0270、W0271船的小組和分段物料需求。