9月6日,凌晨5點整,在建浮式生產儲油船(FPSO)N515緩緩駛出2號塢,停靠6號碼頭,標志著舟山中遠船務制造系統圓滿完成該項目塢內工程,建造節點順利推進一大步。
該輪于8月21日進塢,塢內工程歷時16天。主要涉及喇叭口(Bell Mouths)安裝, 外輸系統(Offloading System)大滾輪、水紋站等設備調試安裝,多點系泊(Mooring System)錨鏈吊裝等,節點多,任務重,工期緊張。
提前梳理塢內工程,確保各項工作緊密有序
自接到進塢計劃起,項目組便立即組織各工區進行工程梳理。進塢后大量的吊裝作業涉及的部門、工區較多,為確保在有限的時間段內完成塢內工程,項目組將每日吊車使用計劃精確到小時,確保有效利用吊裝設備資源。
項目組根據實際情況編制了各專業詳細工程節點表,明確每日工作量,并匯集各專業管理人員,于每日下午17點整,與船東召開現場碰頭會,確保船東及時了解生產進度,并做好現場報驗配合工作。
重點策劃超高問題,直升機平臺順利完成吊裝
為順利完成直升機平臺吊裝作業,項目組會同技術中心,組織安監部、資產部、服務工區、搭載工區等相關部門開會研討,去現場進行數據實測,制定了詳盡的吊裝方案,確保吊裝作業安全有序,環環相扣,萬無一失。
現場吊裝前,項目組仔細檢查方案各項準備情況,責令專人負責。各部門各司其職,通力配合,10小時內順利完成直升機平臺吊裝工作。
發揚四特傳統,勠力同心攻克難關
喇叭口(Bell Mouths)安裝:全船共有63臺喇叭口,每臺喇叭口有24顆雙頭螺栓,每顆螺栓重約32.7公斤,每個螺栓有上下兩個螺帽,每個螺帽重約3.4公斤,數量驚人。從吊裝到螺栓安裝,再到螺栓拉伸、扭力打緊,最后進行油漆修補,工藝復雜。面對挑戰,項目組成員秉持舟山中遠船務“四特”傳統,連續奮戰四個晝夜,持續完成大體量喇叭口吊裝及安裝任務。
為節省寶貴的塢內時間,項目組提前熟悉安裝工藝,制作好工裝。將1500顆螺栓、6000多個螺帽在車間內清潔好,按照工藝圖紙將螺栓螺帽安裝到位,調整好扭力。看似簡單點重復性工作,耗費了機裝工區10多個工人將近半個月的勞動時間。然后,將每個喇叭口的安裝位置標識清楚,提前運至生產現場,以安裝先后為序順序擺放,以便吊裝作業,節省后續時間。
塢內工程期間,節令雖已立秋,但舟山地區白天依然熱浪滾滾,氣溫高達34度。除高溫天氣影響外,由于船舶長時間浸沒在海水里,金屬部件產生化學反應,現場刺鼻的氣味對施工人員也是嚴峻考驗。
但在“四特”傳統的感召下,負責機裝的50多名員工,吊裝、安裝螺栓、拉緊、扭距扭力調整,各司其職,一氣呵成,忙而不亂。
螺栓拉緊的拉伸器有30多公斤,擰上去,裝配到位后,需要馬上取下來,用于下一個螺栓裝配。每天從事這種超負荷的重體力勞動,胳膊酸痛,下班吃飯時,拿筷子都艱難。
塢內工程期間,為搶抓進度,實行兩班倒制。正午時分,太陽直曬,現場酷熱難當。大家用完午餐,稍事休息,又立即投入到緊張的工作中。
皮膚黝黑,滿頭大汗,勞動節奏讓人動容。偶遇現場施工的鵬遠隊帶班史學財,問:“你們這么辛苦,有什么感想?”,他憨厚一笑,說:“沒什么想法,活這么多,加緊干吧!干完了就好了”。
這,就是新時代的造船人!
由于準備充分,組織科學,現場施工推進有序,僅7天時間,制造系統就完成全部喇叭口安裝,打了一場漂亮的勝仗。
導鏈輪安裝期間,項目組臨時發現廠商提供的油漆有質量問題,本著精益求精原則,項目組連夜制定了備選方案,協同工區完成導鏈輪的油漆修復工作,同時,解決了該設備吊裝時的超高問題,保證了順利吊裝。項目組通力協作,12個導鏈輪依次吊裝到位,安裝成功。最后一個設備就位時,大家歡呼雀躍,船東也稱贊短時間完成如此艱巨的安裝任務是“Mission Impossible”!
錨鏈安裝:
每根錨鏈長150米,重44噸,工區研究決定,將錨鏈吊在系泊平臺上,用吊車一截一截的向錨鏈箱里灌。出塢前一天,工程主管還在組織錨鏈安裝作業。
深井泵安裝:
該項目塢內工程難點之一,該設備廠商為瓦錫蘭,服務商是從丹麥派過來的,對質量、環境、安全等方面都有很高的要求。為提供良好的組裝環境,該設備在機電車間內場進行組裝,組裝后總長度達31米,然后用平板車運到安裝場地,對深井泵的基座進行報檢,要求艙室干凈,通風照光,測氧測爆均需簽字確認,吊裝、安裝按照廠商要求嚴格執行。
第二臺深井泵安裝完畢,一向以嚴厲著稱的丹麥服務商堅起了大拇指,稱贊我司工藝水平及施工人員的敬業精神。項目組也在相關重型設備安裝過程中,積累了寶貴的經驗,后續設備安裝調試、同型船舶建造都站在了一個新的高度。
N515浮式生產儲油船,作為舟山中遠船務重點項目,建造過程中,項目組不斷學習,消化吸收,逐步了解掌握重要設備的安裝工藝和技術原理。項目全員憑借“四特”傳統,不畏艱難,勇于開拓,迎難而上,完成了一個又一個勝利的小節點。隨著塢內工程順利完工,設備安裝到位,后續管系完整性得到保障,為項目按期交付打下堅實的基礎。
該輪于8月21日進塢,塢內工程歷時16天。主要涉及喇叭口(Bell Mouths)安裝, 外輸系統(Offloading System)大滾輪、水紋站等設備調試安裝,多點系泊(Mooring System)錨鏈吊裝等,節點多,任務重,工期緊張。
提前梳理塢內工程,確保各項工作緊密有序
自接到進塢計劃起,項目組便立即組織各工區進行工程梳理。進塢后大量的吊裝作業涉及的部門、工區較多,為確保在有限的時間段內完成塢內工程,項目組將每日吊車使用計劃精確到小時,確保有效利用吊裝設備資源。
項目組根據實際情況編制了各專業詳細工程節點表,明確每日工作量,并匯集各專業管理人員,于每日下午17點整,與船東召開現場碰頭會,確保船東及時了解生產進度,并做好現場報驗配合工作。
重點策劃超高問題,直升機平臺順利完成吊裝
為順利完成直升機平臺吊裝作業,項目組會同技術中心,組織安監部、資產部、服務工區、搭載工區等相關部門開會研討,去現場進行數據實測,制定了詳盡的吊裝方案,確保吊裝作業安全有序,環環相扣,萬無一失。
現場吊裝前,項目組仔細檢查方案各項準備情況,責令專人負責。各部門各司其職,通力配合,10小時內順利完成直升機平臺吊裝工作。
發揚四特傳統,勠力同心攻克難關
喇叭口(Bell Mouths)安裝:全船共有63臺喇叭口,每臺喇叭口有24顆雙頭螺栓,每顆螺栓重約32.7公斤,每個螺栓有上下兩個螺帽,每個螺帽重約3.4公斤,數量驚人。從吊裝到螺栓安裝,再到螺栓拉伸、扭力打緊,最后進行油漆修補,工藝復雜。面對挑戰,項目組成員秉持舟山中遠船務“四特”傳統,連續奮戰四個晝夜,持續完成大體量喇叭口吊裝及安裝任務。
為節省寶貴的塢內時間,項目組提前熟悉安裝工藝,制作好工裝。將1500顆螺栓、6000多個螺帽在車間內清潔好,按照工藝圖紙將螺栓螺帽安裝到位,調整好扭力。看似簡單點重復性工作,耗費了機裝工區10多個工人將近半個月的勞動時間。然后,將每個喇叭口的安裝位置標識清楚,提前運至生產現場,以安裝先后為序順序擺放,以便吊裝作業,節省后續時間。
塢內工程期間,節令雖已立秋,但舟山地區白天依然熱浪滾滾,氣溫高達34度。除高溫天氣影響外,由于船舶長時間浸沒在海水里,金屬部件產生化學反應,現場刺鼻的氣味對施工人員也是嚴峻考驗。
但在“四特”傳統的感召下,負責機裝的50多名員工,吊裝、安裝螺栓、拉緊、扭距扭力調整,各司其職,一氣呵成,忙而不亂。
螺栓拉緊的拉伸器有30多公斤,擰上去,裝配到位后,需要馬上取下來,用于下一個螺栓裝配。每天從事這種超負荷的重體力勞動,胳膊酸痛,下班吃飯時,拿筷子都艱難。
塢內工程期間,為搶抓進度,實行兩班倒制。正午時分,太陽直曬,現場酷熱難當。大家用完午餐,稍事休息,又立即投入到緊張的工作中。
皮膚黝黑,滿頭大汗,勞動節奏讓人動容。偶遇現場施工的鵬遠隊帶班史學財,問:“你們這么辛苦,有什么感想?”,他憨厚一笑,說:“沒什么想法,活這么多,加緊干吧!干完了就好了”。
這,就是新時代的造船人!
由于準備充分,組織科學,現場施工推進有序,僅7天時間,制造系統就完成全部喇叭口安裝,打了一場漂亮的勝仗。
導鏈輪安裝期間,項目組臨時發現廠商提供的油漆有質量問題,本著精益求精原則,項目組連夜制定了備選方案,協同工區完成導鏈輪的油漆修復工作,同時,解決了該設備吊裝時的超高問題,保證了順利吊裝。項目組通力協作,12個導鏈輪依次吊裝到位,安裝成功。最后一個設備就位時,大家歡呼雀躍,船東也稱贊短時間完成如此艱巨的安裝任務是“Mission Impossible”!
錨鏈安裝:
每根錨鏈長150米,重44噸,工區研究決定,將錨鏈吊在系泊平臺上,用吊車一截一截的向錨鏈箱里灌。出塢前一天,工程主管還在組織錨鏈安裝作業。
深井泵安裝:
該項目塢內工程難點之一,該設備廠商為瓦錫蘭,服務商是從丹麥派過來的,對質量、環境、安全等方面都有很高的要求。為提供良好的組裝環境,該設備在機電車間內場進行組裝,組裝后總長度達31米,然后用平板車運到安裝場地,對深井泵的基座進行報檢,要求艙室干凈,通風照光,測氧測爆均需簽字確認,吊裝、安裝按照廠商要求嚴格執行。
第二臺深井泵安裝完畢,一向以嚴厲著稱的丹麥服務商堅起了大拇指,稱贊我司工藝水平及施工人員的敬業精神。項目組也在相關重型設備安裝過程中,積累了寶貴的經驗,后續設備安裝調試、同型船舶建造都站在了一個新的高度。
N515浮式生產儲油船,作為舟山中遠船務重點項目,建造過程中,項目組不斷學習,消化吸收,逐步了解掌握重要設備的安裝工藝和技術原理。項目全員憑借“四特”傳統,不畏艱難,勇于開拓,迎難而上,完成了一個又一個勝利的小節點。隨著塢內工程順利完工,設備安裝到位,后續管系完整性得到保障,為項目按期交付打下堅實的基礎。