近年來,面對IMO排放規定,各大航運公司及制造商陸續轉向使用低碳燃料。
廣東中遠海運重工貫徹落實集團、重工新能源新賽道發展戰略,結合船東需求,聚焦船舶“雙燃料動力改裝”課題,主動先行先試,向VLGC雙燃料改裝項目的研發和實施投入技術力量,形成了可行性較強的總體解決方案,并在首個系列雙燃料改裝項目形成出色成果。
精心策劃,有序推進
甲板罐的吊裝是項目的重難點,罐體長35米,重110噸。項目組提前研究制定吊裝工藝及方案,克服了沒有雙鉤海吊、船舶有艏艉傾等困難,針對性的制作了工裝吊梁,實現一次性精準定位并高效完成環氧澆注,按期完成甲板燃料罐吊裝的重大節點。
同時,為提升罐體吊裝效率,項目組多次改造橫梁和進行模擬吊裝,進一步優化施工方案。尤其在3號船和4號船工程量翻倍的情況下,項目組聯合車間精心策劃、高效執行,3號船施工周期縮短了5天,從1號船需10小時才能完成吊裝,到4號船僅需3.5小時便能高效完成,施工效率、安全、質量均得到有效提升,贏得了船東和船檢的高度認可。
拔山舉鼎,首創承前
項目主機改造單元和新增供氣系統單元是整個改裝系統的核心。項目組積極組織施工策劃,采用“外場作業內場化”的施工方案,克服高溫雷雨天氣、施工位置狹小等重重困難,4艘船均實現突破,在20余天內完成不銹鋼管路和雙壁管所有氬弧焊焊接及相關鈍化。
最終實現所有焊接口X-Ray合格率100%,新增燃氣管路和雙壁管串水測試化驗結果滿足ISO標準,甲板面新增的噴淋系統、LPG管路100kg高壓試驗、應急切斷系統測試均一次性通過驗收。
廣東中遠海運重工黨委堅持黨建領航,為確保改造工程順利推進,成立“VLGC雙燃料改裝項目”臨時黨支部。以項目黨支部為中心,發揮黨員先鋒模范帶頭作用。
在廣東中遠海運重工首個系列雙燃料改裝項目230余天的改裝過程中,安全管控平穩,實現“零工傷”。低溫板換新作業、液貨艙外圍防火防爆措施、甲板燃料罐吊裝精準度控制、不銹鋼管路預制質量控制、主機改造工序安全高效完成等方面均得到船東、船檢和合作方的好評。
精品案例,贏得贊譽
VLGC雙燃料改裝4號船“天蝎”輪海試實現一鍵啟動,從加氣到一鍵啟動氣試并完成100%負荷試驗僅用時5天,比原計劃縮短一半,創造了試驗最短時間紀錄,標志著VLGC系列雙燃料改裝項目圓滿完成。
VLGC雙燃料改裝1號船“雙子”輪用時55天完成改裝,提前交付;2號船“水瓶”輪實際完工時間比首艘船“雙子”輪提前了9天;3號船“天秤”輪和4號船“天蝎”輪均用時50天完成改裝,提前交付。對此,船東、船檢對VLGC系列雙燃料改裝項目給予高度評價并向廣東中遠海運重工贈送錦旗。
VLGC系列雙燃料改裝項目是廣東中遠海運重工積極推進綠色航運戰略,順應國家環保政策,減少船舶排放、保護海洋生態環境的一項重要舉措。
該系列改裝項目經過精心策劃、科學設計、精細施工,最終取得圓滿成功并提前交付,在行業內打出品牌,不僅驗證了廣東中遠海運重工在船舶改裝領域的扎實基本功,更為今后批量承接清潔能源改裝訂單贏得先機,為做優做強做大修理改裝業務奠定堅實基礎。