10月25日下午,中船澄西建造的37號6.4萬噸散貨船在揚州造船基地順利下水。在建造團隊的共同努力下,該船在下水前相繼實現主機、煙囪、上建吊裝,管電舾安裝、結構完整性再上新臺階,單船整體下水完整性達95%的歷史新高。該船是中船澄西2016年建造下水的第18艘新造船。
該船自上船臺以來,搭載部將下水后的碼頭作業“零掃尾”作為終極沖刺目標,持續、有序推進船臺搭載完整性計劃的實施,注重工序周期的管控和”子節點”的剛性兌現,為后續機電安裝工程\涂裝作業打下良好基礎。此外,認真落實焊接質量提升管理,以實名制管理為依托不斷加強焊接質量管控,并成功利用”三合一”小車高效焊,得到了船東的好評。
該船自分段中組以來,總裝部不斷加強班組精細化派工管理和施工質量管控,積極提升中間產品完整性,最終該船取得了包括配電板通電、舵機液壓操舵、錨絞機、尾絞車動車、艙蓋開艙、克令吊中組整吊、舷梯穿鋼絲、應急發電機動車、鍋爐點火以及全船42個管路系統全部完工的良好成績,其中船臺“應急發電機動車、鍋爐點火、全船管路系統完工”3項再次刷新了澄西造船新紀錄。
為扎實推進機艙整體”免封艙”項目的實施,涂裝部遵循”首問負責制”的工作原則,制定了較為詳細、可行性較高的“免封艙”實施計劃,大膽嘗試了分區涂裝模式,實現了船臺階段“淡水艙涂裝完工,煙囪內表、舵機間、機艙下平臺及主機反頂涂裝”的既定目標,在“免封艙”推進道路上邁出了堅實的一步。
該船自上船臺以來,搭載部將下水后的碼頭作業“零掃尾”作為終極沖刺目標,持續、有序推進船臺搭載完整性計劃的實施,注重工序周期的管控和”子節點”的剛性兌現,為后續機電安裝工程\涂裝作業打下良好基礎。此外,認真落實焊接質量提升管理,以實名制管理為依托不斷加強焊接質量管控,并成功利用”三合一”小車高效焊,得到了船東的好評。
該船自分段中組以來,總裝部不斷加強班組精細化派工管理和施工質量管控,積極提升中間產品完整性,最終該船取得了包括配電板通電、舵機液壓操舵、錨絞機、尾絞車動車、艙蓋開艙、克令吊中組整吊、舷梯穿鋼絲、應急發電機動車、鍋爐點火以及全船42個管路系統全部完工的良好成績,其中船臺“應急發電機動車、鍋爐點火、全船管路系統完工”3項再次刷新了澄西造船新紀錄。
為扎實推進機艙整體”免封艙”項目的實施,涂裝部遵循”首問負責制”的工作原則,制定了較為詳細、可行性較高的“免封艙”實施計劃,大膽嘗試了分區涂裝模式,實現了船臺階段“淡水艙涂裝完工,煙囪內表、舵機間、機艙下平臺及主機反頂涂裝”的既定目標,在“免封艙”推進道路上邁出了堅實的一步。