總裝制造部認真貫徹落實公司2016年度方針目標,積極開展擴大主機地面預裝、提升主機外觀質量的創新工作,成功開發出W5X40B主機地面機架、缸體總成預裝的新工藝,大大縮短了生產周期,提高了裝配效率。11月12日,W5X40B#1主機在總裝二區2號試驗臺成功實現兩大段安裝。
面對2016年嚴峻的市場形勢,總裝制造部多次召開會議,研究如何提高主機地面預裝能力、提升主機外觀質量,最終決定在W5X40B#1主機施工過程中,采取機架、缸體在地面預裝后,最終實現機架和缸體一次性安裝到機座上。在此過程中,總裝制造部工藝人員圍繞吊運高度、吊運能力及主機外形尺寸等方面進行分析計算,并開展系列工藝方案論證,為W5X40B#1主機成功實現地面機架、缸體總成安裝及轉運提供了強有力的工藝保障。生產管理人員和鉗工、管系、電氣、操縱等班組也各司其職,積極參與主機地面擴大預裝。
與以往裝配方式相比,新開發的裝配模式至少節約了一周時間,大大提高了生產效率。而且在地面預裝過程中,機架和缸體上很多機、管、電的施工項目得以提前解決,大大降低了主機在試驗臺上的動火、燒焊次數,提升了主機的外觀質量,向綠色清潔造機又邁出了堅實的一步。
今后,總裝制造部將更加積極開動腦筋,開展生產、工藝、質量等方面的工藝創新,大力推進降本增效,進一步優化資源配置,為客戶打造精品主機。
面對2016年嚴峻的市場形勢,總裝制造部多次召開會議,研究如何提高主機地面預裝能力、提升主機外觀質量,最終決定在W5X40B#1主機施工過程中,采取機架、缸體在地面預裝后,最終實現機架和缸體一次性安裝到機座上。在此過程中,總裝制造部工藝人員圍繞吊運高度、吊運能力及主機外形尺寸等方面進行分析計算,并開展系列工藝方案論證,為W5X40B#1主機成功實現地面機架、缸體總成安裝及轉運提供了強有力的工藝保障。生產管理人員和鉗工、管系、電氣、操縱等班組也各司其職,積極參與主機地面擴大預裝。
與以往裝配方式相比,新開發的裝配模式至少節約了一周時間,大大提高了生產效率。而且在地面預裝過程中,機架和缸體上很多機、管、電的施工項目得以提前解決,大大降低了主機在試驗臺上的動火、燒焊次數,提升了主機的外觀質量,向綠色清潔造機又邁出了堅實的一步。
今后,總裝制造部將更加積極開動腦筋,開展生產、工藝、質量等方面的工藝創新,大力推進降本增效,進一步優化資源配置,為客戶打造精品主機。